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沙钢集团东北特钢抚顺公司第一轧钢厂创新创效工作取得阶段性成果
发布时间: 2021-04-16 来源:东北特钢 浏览人数:1921
 

年初,第一轧钢厂对影响钢材成材率指标的工序进行了排查,发现有部分成品钢材存在端部弯曲的问题,这部分“弯头”的钢材无法矫直,只能切除处理,既导致成材率指标下降,又影响到精整效率。针对这一生产难题,第一轧钢厂组织技术人员、生产骨干成立了攻关小组,在每一个轧制步骤查找“弯头”产生的原因。经过一个月的数据收集和理论分析,他们发现钢材的“弯头”常出现在750轧机的四架或六架,轧制过程中型铁不能实现微张力轧制,且因导卫开口较宽,不能有效起到矫正作用,导致钢材出现“弯头”。为此,攻关团队开动脑筋,对四架和六架轧机导卫出口进行重新设计和改造,以限制钢材头部产生弯曲。经改造,钢材“弯头”问题明显减少,此举预计每年可减少切头损失约110万元。改进后的导卫将陆续在750轧机的其它架次及其他加工单位进行推广应用。
以往,初轧条线主要以使用3吨锭型为主。这种规格钢锭的优点是加热时间较短,生产流转速度快,缺点是冶炼单位一炉能产出18支钢锭,这些钢锭需要分装在两个均热炉,其中一炉最多装12支,剩余的6支需要等待下一炉红送到达后,才能入炉升温,红送钢锭在等待期间温度下降,甚至变成冷锭,致使加热成本增加。为破解这个难题,分厂集思广益,提出了扩大“大锭型”使用量降低能源消耗的建议。经过充分论证和生产实践,他们最终选定使用4.68吨和5.2吨大锭型替代原来使用的3吨钢锭。这两种规格的钢锭可实现整号装炉,且经过现场标定,其轧制成品的表面质量与3吨钢锭一样。据估算,锭型调整后每炉可减少待温时间约30分钟,每月可降成本15万元。

 

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